寶武集團中南股份煉鋼廠(chǎng)一連鑄作業(yè)區為減少鑄機生產(chǎn)過(guò)程中“頭坯”“尾坯”的鋼鐵料損耗,組織開(kāi)展了優(yōu)化頭尾坯切割工藝攻關(guān)工作,有效降低了鑄坯切損,提高了連鑄鋼水綜合收得率,7月份實(shí)現降本6萬(wàn)元。
以前班組為了完成降低中間包停澆凍塊厚度的指標,方坯鑄機每次停機堵流時(shí),隨意性較強,有時(shí)甚至一次性全部停完所以鑄流,造成多個(gè)流尾坯因不夠定尺短坯而報廢,成坯量低,挑廢率高,直接影響連鑄鋼水收得率。如何確保在降低中間包停澆凍塊厚度的情況下,又能最大程度減少頭尾坯所帶來(lái)的損耗?面對新問(wèn)題、新挑戰,一連鑄作業(yè)區降本攻關(guān)團隊經(jīng)過(guò)生產(chǎn)現場(chǎng)多次試驗,反復論證,通過(guò)優(yōu)化頭尾坯切割工藝,在確保該流尾坯能夠切割成合格鑄坯的情況下,根據中間包內剩余鋼水量和鑄坯定尺采用“取長(cháng)補短”的堵流方法,進(jìn)行合理依次停澆堵流,盡最大化拉空中間包內的鋼水,以此降低中間包停澆凍塊厚度。為提高頭坯質(zhì)量,減少頭坯切廢,作業(yè)區要求班組嚴格落實(shí)中間包、侵入式水口烘烤制度,開(kāi)澆操作由橫班值班長(cháng)統一調配操作骨干完成,降低頭坯因液面波動(dòng)造成的切廢量,確保開(kāi)澆成功率。通過(guò)多措并舉,坯頭控制降低0.3米,尾坯控制降低0.4米,優(yōu)化切割后7月降本6萬(wàn)元,效果明顯。(陳文新)