聚沙成塔 集腋成裘
面對嚴峻的行業(yè)形勢
煉鐵事業(yè)部積極踐行“三個(gè)一”精神
緊盯降本增效的難點(diǎn)、痛點(diǎn)、堵點(diǎn)自我加壓、攻堅克難
打出漂亮的降本增效“組合拳”
梳理壓縮空氣使用點(diǎn)位
高爐槽下作業(yè)區積極踐行節能降耗要求,加強能源使用管理精細化管理,建立節能制度,推行網(wǎng)格化管理,充分調動(dòng)全員參與,對區域內24個(gè)壓空使用點(diǎn)全面梳理,根據生產(chǎn)實(shí)際停用并封堵部分點(diǎn)位,堅決杜絕壓空浪費;優(yōu)化生產(chǎn)組織,將3座高爐水渣外運模式由兩個(gè)系列轉變?yōu)橐粋€(gè)系列,關(guān)閉5個(gè)水渣皮帶壓空使用點(diǎn)。9月以來(lái),平均每天節約壓空消耗3.24m3/t.鐵,降低壓空使用成本6026元。
加強蒸汽使用管控
焦化化產(chǎn)作業(yè)區化產(chǎn)二系統VOC蒸汽用量處于較高水平,涉及油庫、冷凝鼓風(fēng)、蒸氨、粗苯以及脫硫等多個(gè)單元。為降低蒸汽消耗,焦化化產(chǎn)作業(yè)區調整蒸汽伴熱支閥閥位,調小閥門(mén)以減小蒸汽流量,對部分故障疏水閥進(jìn)行更換,提升換熱效果,防止蒸汽浪費。通過(guò)一系列措施,節約蒸汽使用量約0.3kg/h。
緊盯修舊利廢
在燒結原料作業(yè)區,熔劑除塵主軸頻繁損壞嚴重影響生產(chǎn)穩定順行,新購買(mǎi)主軸不僅價(jià)格高昂,而且申請周期還很長(cháng)。經(jīng)過(guò)作業(yè)區多次停機檢查,發(fā)現風(fēng)機主軸損壞的關(guān)鍵原因是軸承磨損不均勻造成的。作業(yè)區組織骨干點(diǎn)檢和操作人員進(jìn)行自主修復,克服主軸體積大、安裝空間受限等困難,成功實(shí)現對熔劑除塵主軸的修復,節約主軸采購成本費用達1.8萬(wàn)元。(楊凱蕓、陶晶)