本報訊 在中國寶武集團公布的2024年第2季度勞動(dòng)競賽和7月份勞動(dòng)競賽中,新鋼集團煉鐵事業(yè)部9#高爐兩度折桂,蟬聯(lián)2000m3級高爐冠軍爐稱(chēng)號,依次拿下全國重點(diǎn)大型鋼鐵生產(chǎn)設備節能降耗對標競賽冠軍爐和“跨基地工序對標協(xié)同創(chuàng )效”勞動(dòng)競賽鐵水成本冠軍爐獎項。
新鋼集團煉鐵事業(yè)部9#高爐于2009年建成投產(chǎn),大量應用了焦丁回收、聯(lián)合軟水密閉循環(huán)、高熱負荷區3段銅冷卻壁、TRT余壓回收等一系列節能降耗先進(jìn)技術(shù),自投產(chǎn)以來(lái),各項經(jīng)濟技術(shù)指標穩步改善,長(cháng)期位列同類(lèi)型高爐第一方陣。為持續提升高爐生產(chǎn)經(jīng)濟技術(shù)指標,新鋼煉鐵事業(yè)部9#高爐堅決落實(shí)“四有”“四化”,踐行算帳經(jīng)營(yíng)理念,引導全員、全過(guò)程、全成本開(kāi)展各項攻關(guān)活動(dòng)。在燃料比攻關(guān)中,9#高爐采取提高富氧率、提高煤比、脫濕鼓風(fēng)、自動(dòng)噴吹、對噴吹用煤和高爐供焦結構進(jìn)行優(yōu)化等措施,使高爐燃料比最低下探到502.89kg/t。
在能耗攻關(guān)中,新鋼煉鐵事業(yè)部以精益管理為抓手,持續推進(jìn)節能降耗,通過(guò)改造高爐主皮帶的永磁聯(lián)軸器,增強了設備的穩定性,實(shí)施錯峰用電策略,安排在用電低峰時(shí)段進(jìn)行撈渣等高能耗作業(yè),從而有效降低了生產(chǎn)過(guò)程中的電力消耗;利用“6S”現場(chǎng)管理工具,加強無(wú)人風(fēng)扇、長(cháng)明燈、長(cháng)流水的檢查力度,提升員工的節能意識,使噸鐵電耗下降1kWh,噸鐵煤氣消耗降低15kgce。
新鋼煉鐵事業(yè)部還以“三極新鋼 數智新鋼”為契機,加強與數智化部協(xié)同攻關(guān),加大9#高爐智能化、集控化、數字化改造力度,通過(guò)收集大數據,為高爐生產(chǎn)技術(shù)指標優(yōu)化提供技術(shù)支持,從而保證爐況順行,指標不斷優(yōu)化。
與此同時(shí),9#高爐作業(yè)區將節能降耗與作業(yè)區黨支部開(kāi)展的“黨建+”項目相結合,在全體黨員中開(kāi)展了“黨建+減少輔料消耗”和“黨建+崗位標準作業(yè)”項目,發(fā)揮黨員的示范引領(lǐng)作用,帶動(dòng)職工學(xué)技術(shù)、練技能、比貢獻,為職工定制發(fā)放E-SOP標準作業(yè)卡,開(kāi)展標準作業(yè)、崗位四會(huì )、設備維檢等培訓項目,使職工的設備維護能力顯著(zhù)提升,為該作業(yè)區實(shí)現“操維一體化”奠定了堅實(shí)的基礎,促進(jìn)了作業(yè)標準化以及設備升級管理。今年以來(lái),新鋼9#高爐實(shí)現了設備故障休風(fēng)時(shí)間為零,輔料消耗下降超51萬(wàn)元。(甘志鴻 嚴小斌)
《中國冶金報》(2024年10月10日 08版八版)