趙宇秋
今年初以來(lái),面對鋼鐵價(jià)格“跌跌不休”的不利局面,河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“縱橫鋼鐵”)全面細致梳理了指標提升、降本增效的關(guān)鍵點(diǎn),努力在“開(kāi)拓技術(shù)創(chuàng )新、深挖降本潛能、聚力效益提升”上出實(shí)招、亮硬招、謀新招,實(shí)現了以工藝革新促進(jìn)“順行+增效+環(huán)?!倍嘹A(yíng),為全面打贏(yíng)扭虧攻堅戰提供了創(chuàng )新引擎和強勁動(dòng)能。
煉鐵:停用鼓風(fēng)加濕 助力穩產(chǎn)低耗
鼓風(fēng)加濕是保證大富氧用量、平衡風(fēng)口前理論燃燒溫度、降低爐內壓差而在煉鐵工序采用的傳統工藝。該公司煉鐵廠(chǎng)每座高爐每月需消耗蒸汽1900噸。為挖掘降低成本潛能、優(yōu)化生產(chǎn)工藝,該公司經(jīng)研究論證,今年4月份,1號、2號高爐率先停用鼓風(fēng)加濕,通過(guò)合理調整料質(zhì),降低爐內壓差等工藝,使風(fēng)口燃燒溫度升高了70℃左右,使鐵水物理熱升高15℃,進(jìn)一步增強了爐缸活躍性,促進(jìn)了爐況的穩定順行。
截至目前,4座高爐全部停用鼓風(fēng)加濕,每年可節約蒸汽9.14萬(wàn)噸。在檢修恢復爐況過(guò)程,該廠(chǎng)也停用鼓風(fēng)加濕。以每座高爐年檢修4次,每次檢修需要12小時(shí)鼓風(fēng)加濕,每小時(shí)消耗5噸蒸汽計算,4座高爐檢修恢復爐況過(guò)程可節約蒸汽960噸。以每噸蒸汽65元計算,該廠(chǎng)年可節約蒸汽成本600.6萬(wàn)元。
煉鋼:改用小壓球 創(chuàng )造大效益
精煉含鋁鋼水時(shí),為提高精煉渣流動(dòng)性,降低鋼包渣氧化性,該公司煉鋼廠(chǎng)需人工分批投入增效粉劑,但消耗量一直居高不下。為此,該廠(chǎng)從3月份將增效粉劑改為增效壓縮球,通過(guò)料倉集中加入。壓縮球一次性批量添加,可迅速完成造渣、成渣、變渣。相比人工投料,壓縮球性能相對穩定,可快速形成隔絕空氣的泡沫渣,且保持時(shí)間長(cháng),減少了鋼水與空氣氧化,有效降低了鋁塊用量。通過(guò)近5個(gè)月跟蹤,該廠(chǎng)改用增效劑壓球后,平均每月成本降低了163.44萬(wàn)元。
軋鋼:改造液壓系統 降低用電費用
該公司軋鋼廠(chǎng)的液壓系統龐大復雜,采用“控制器+異步電機+恒壓變量泵”開(kāi)環(huán)控制系統。在生產(chǎn)過(guò)程中,為保持系統壓力,工作泵持續處在高頻高壓狀態(tài),造成大量電能消耗。為降本增效,該廠(chǎng)將液壓系統改造為“永磁同步伺服電機+恒壓變量泵+同步伺服驅動(dòng)器+壓力傳感器+反饋回路”的閉環(huán)控制系統,并結合設備工藝需求,對原動(dòng)力、油路系統相應改造。這套新系統利用偏差信號,精準控制或調節工作泵頻率,達到降低電耗的目的。截至目前,1#、2#軋線(xiàn)3套液壓系統已完成改造,3#軋線(xiàn)改造正在進(jìn)行,與原系統相比,平均節電率達32%。完成全部改造后,該廠(chǎng)年可節省用電成本316萬(wàn)元。
燒結:回收環(huán)冷中低溫余熱分級回用變廢為寶
該公司燒結廠(chǎng)主要集中對3臺環(huán)冷機的1、2段余熱進(jìn)行利用。3至5段中低溫余熱沒(méi)有利用,導致環(huán)冷機50%的余熱被白白浪費。為此,該廠(chǎng)啟動(dòng)了環(huán)冷機3至5段余熱回收工程。中冶北方技術(shù)團隊創(chuàng )新設計了三壓余熱回收系統,通過(guò)余熱鍋爐產(chǎn)生不同溫度蒸汽,分別送往發(fā)電機組和公輔管網(wǎng)。5段廢氣經(jīng)換熱后引至熱風(fēng)點(diǎn)火及煙氣循環(huán)系統,實(shí)現余熱全回收。該項目投產(chǎn)后,年可產(chǎn)生經(jīng)濟效益1.56億元,節約標準煤17.1萬(wàn)噸,減少二氧化碳排放量43.5萬(wàn)噸,實(shí)現環(huán)冷機余熱全利用、廢氣無(wú)外排、粉塵無(wú)外溢,取得經(jīng)濟效益和環(huán)保效益的雙豐收。
下一步,縱橫鋼鐵將從實(shí)從細謀劃,從嚴從緊管理,不斷完善成本管控體系,細化成本管控機制,擰緊成本“總閥門(mén)”,找準增效“關(guān)鍵點(diǎn)”,解開(kāi)工序成本密碼,激活全面增效源泉,合力打贏(yíng)降本增效攻堅戰。
《中國冶金報》(2024年10月31日 08版八版)