近期,龍鋼公司軋鋼廠(chǎng)對軋線(xiàn)供水泵進(jìn)行全面升級改造,從細微處著(zhù)手,創(chuàng )造大效益。
原高線(xiàn)濁環(huán)水泵在高負荷運轉下故障頻發(fā),影響生產(chǎn)。不僅維修費時(shí)費力,能耗也一直居高不下。該單位技術(shù)人員多次考察,對水泵的綜合節電率進(jìn)行詳細、認真的數據采集和計量,并對所采集的數據與系統最佳工況下的數據進(jìn)行比對、計算和分析,算出具體的節能空間,并通過(guò)三方面改造實(shí)現節能降耗的目標。
一是在水泵葉輪、泵筒表面涂納米耐磨層,并添加穩流裝置,減少進(jìn)水阻力,降低水流對泵的沖擊力,大大延長(cháng)了水泵的使用壽命;二是在軸套上添加轉子抗氣蝕裝置,減少泵體脆化、裂隙、損壞、葉輪破裂等氣蝕危害,使維修頻次和誤機風(fēng)險有效降低,節省了人力和財力;三是調小各機械配合間隙,以提高水泵效率。
目前,高線(xiàn)濁環(huán)水泵已改造完畢,試運行效果良好,水泵的運行電流從以前的580A降至480A,每小時(shí)可節約電耗約55度,每臺水泵年綜合降耗效益可達45萬(wàn)元。據悉,該單位將繼續對其余軋線(xiàn)水泵進(jìn)行改造,以進(jìn)一步降低成本,提高效益。