近期,陜鋼龍鋼公司軋鋼廠(chǎng)棒三線(xiàn)作業(yè)區對成品軋機齒輪接手聯(lián)軸器使用的托架進(jìn)行了“開(kāi)放式”改造,一舉解決了棒三線(xiàn)350托架采用固定式裝配,更換聯(lián)軸器節奏慢,誤機時(shí)間長(cháng)的問(wèn)題。
精軋機組采用350小型軋機,是公司小規格螺紋成品軋制的重要設備。其使用的齒輪接手聯(lián)軸器由于軋制精度高,必須經(jīng)常更換。在更換的對正裝配階段,由于支撐聯(lián)軸器耳軸的固定式托架尺寸限制,在裝配時(shí)作軸向、徑向調整時(shí),非常困難,同時(shí)還必須撥動(dòng)聯(lián)軸器耳軸才能進(jìn)入托架,造成誤機時(shí)間長(cháng),影響生產(chǎn)節奏。
經(jīng)過(guò)該單位相關(guān)技術(shù)人員反復研究討論,決定將托架由固定型式改為開(kāi)放式裝配結構。即通過(guò)將托架進(jìn)行割除并焊接帶方孔的卡箍,在卡箍中安裝可拆卸的卡板,這樣,在聯(lián)軸器對正安裝時(shí),其軸向、徑向可調整空間變大,在不需撥動(dòng)聯(lián)軸器耳軸情況下,可快速完成對正過(guò)程。不僅大大降低誤機時(shí)間,提高人員勞動(dòng)效率,每年還可創(chuàng )效約5萬(wàn)元。