近期,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠(chǎng)圍繞公司成本再降200元/噸目標,全體人員不等不靠,用自己的實(shí)際行動(dòng)緊盯各項指標任務(wù),降低設備維修成本,不斷自我加壓,提升系統效益,扎實(shí)推進(jìn)系統效益再上新臺階。
中包側排改造降成本。近期,煉鋼廠(chǎng)對連鑄中包排渣位置進(jìn)行了改造,每月可節約成本1.5萬(wàn)元。該單位原中包排渣口位于中包正前方,且排渣口較長(cháng),在正常的排渣過(guò)程中,尾部易積渣,造成排渣過(guò)程慢,效果差且不便于人員進(jìn)行廢鋼渣的清理,存在安全風(fēng)險。針對這一問(wèn)題,維修人員根據中包的尺寸制定相應的方案,在原排渣口的側邊焊接一個(gè)新排渣口,長(cháng)度為原排渣口的尺寸一半。改造使用后,中包排渣口排渣效果良好,保證了設備順行,減少了生產(chǎn)設備事故,降低人員勞動(dòng)強度。
供配電系統穩定順行防“閃變”。煉鋼一期照明負荷中心配電室為煉鋼新區混鐵爐、離線(xiàn)烘烤、合金烘烤爐、轉爐區域照明、化驗室等重要設備提供電源,供配電系統的穩定對整個(gè)煉鋼生產(chǎn)系統尤為重要。但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,因電網(wǎng)電壓短時(shí)大幅度波動(dòng)(即閃變)、系統失壓造成設備突然斷電,給安全生產(chǎn)帶來(lái)影響。針對這一問(wèn)題,該單位維修人員拆除進(jìn)線(xiàn)斷路器欠壓脫扣器,避免因斷路器檢測到線(xiàn)路瞬時(shí)欠電壓脫扣跳閘,對安全生產(chǎn)帶來(lái)的影響。并安裝斷電自動(dòng)保護裝置,實(shí)時(shí)監控電網(wǎng)運行狀態(tài)。在電壓波動(dòng)時(shí),如果設備因電壓波動(dòng)停機且在裝置的允許時(shí)間內,電壓又恢復正常,則裝置可按照順序把閃停的設備依次啟動(dòng)起來(lái);如果電壓恢復時(shí),超過(guò)工藝允許的電機啟動(dòng)時(shí)間,則裝置不會(huì )再對現場(chǎng)電機啟動(dòng)并給出報警信號,不會(huì )影響現場(chǎng)設備的正常運行。經(jīng)計算年可創(chuàng )效7.5萬(wàn)余元。
建立石灰加入量核算模型降低轉爐石灰單耗。面對嚴峻的成本壓力,該單位對標周邊鋼鐵企業(yè),結合自身生產(chǎn)情況,對石灰單耗進(jìn)行攻關(guān)。煉鋼轉爐新區的石灰加入量核算方式一直以來(lái)按照計算余量進(jìn)行核算,同時(shí)結合轉爐爐況及化渣情況進(jìn)行相應調整,輔料加入量根據倒爐溫度、化渣情況進(jìn)行平衡。該單位組織技術(shù)人員進(jìn)行討論,召開(kāi)專(zhuān)題會(huì ),制定了新的石灰加入量核算模型,進(jìn)行石灰加入量核算,取消了石灰余量核算方式。石灰加入量核算模型的運行,使轉爐新區石灰單耗每噸降低了約三公斤,月可節約生產(chǎn)成本六十萬(wàn)元。(白崇高)