開(kāi)局就是沖刺 起步就是決戰
1月份
煉鐵廠(chǎng)四號高爐
在經(jīng)濟爐料條件下
奮勇?tīng)幭?勇毅前行
兩項指標刷新歷史紀錄
燃料比512kg/t.Fe
煤氣利用率平均達47.08%
燃料比位列行業(yè)同類(lèi)型高爐前列
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2023年是公司“三年能力提升”的開(kāi)局之年,煉鐵廠(chǎng)四號高爐作業(yè)區以“極致高效率,極致低成本”為目標,以“強降本、重實(shí)效”為思路,向“追求極致效率”發(fā)起了總攻。
嚴格苛求、真抓實(shí)干
作業(yè)區要求全員皆動(dòng)、高效協(xié)同,以標準作業(yè)卡為載體,早會(huì )不定期抽查標準作業(yè)內容,讓操作更加精細化。在這樣長(cháng)久地堅持下,作業(yè)區員工已經(jīng)養成了交接班進(jìn)行日操作復盤(pán)的習慣,全面提升作業(yè)區查問(wèn)題、找不足、定措施、促提升的爭先氛圍,各崗位的銜接更加緊密,整個(gè)生產(chǎn)體系更加穩定,為高爐保持高產(chǎn)、低耗的良好生產(chǎn)狀態(tài)奠定了基礎。
四號高爐值班室長(cháng)廖長(cháng)生在介紹經(jīng)驗的時(shí)候提道:“作業(yè)區摒棄了過(guò)去以爐溫下行或爐況失常后倒查原因的做法,采取提前預判下一小時(shí)煤氣利用變化的方式,及時(shí)調整綜合負荷把控好下一爐爐溫走向,有效降低了煤氣利用率波動(dòng)、燃料消耗高的情況?!?/p>
借助經(jīng)營(yíng)管控系統,對影響高爐順行的原燃料質(zhì)量、操作參數進(jìn)行相關(guān)性趨勢分析,提前進(jìn)行爐況預判,讓高爐工長(cháng)在實(shí)施措施時(shí)更加及時(shí)、精細和精確。同時(shí)也促使高爐工長(cháng)形成對爐況、爐溫把控的習慣性反思,高爐工長(cháng)的操作能力得到極大提升,同時(shí)高爐爐況也更加穩定,目前四號高爐煤氣利用率穩定在47%以上、燃料比穩定維持在515kg/t.Fe以?xún)取?/p>
苦練內功、細節降本
作業(yè)區以班組為單位聚焦現場(chǎng),放大“老、大、難”問(wèn)題,主動(dòng)作為,攻堅克難。為了節約工序能耗,作業(yè)區盯緊水渣渣漿泵的運行,優(yōu)化模式,將水渣由雙泵運行改為單泵運行,大幅降低電耗。
水渣班長(cháng)趙福平深知四號高爐見(jiàn)渣率在90%以上,實(shí)施單臺泵運行難度較大,但他不畏艱難,勇于嘗試,追求極致效率。每爐出鐵前他都要檢查渣溝是否積渣,補充水是否開(kāi)啟;鐵口打開(kāi)后,他緊盯渣溝,觀(guān)察渣量和渣流的變化,根據主溝液面抬升的幅度,不斷優(yōu)化單泵啟動(dòng)時(shí)間,使單泵運行由不可能變成了可能。
目前,單泵運行時(shí)間由不足5分鐘提升到10分鐘,每天可節約電量近420Kwh,節約電費264元/天。趙福平說(shuō)道:“電耗降低了,單泵運行,是我們敢想敢干的最佳實(shí)踐?!?/p>
這樣的事情還有很多,作業(yè)區員工還開(kāi)展了降低鉆桿消耗、降低壓縮空氣消耗、降低焦爐煤氣消耗等19項降本項目!正是他們改變觀(guān)念,在落實(shí)極致降本的行動(dòng)下,四號高爐鐵水成本才得以在煉鐵廠(chǎng)領(lǐng)先。(齊萬(wàn)兵/文 劉世維/圖)