寶武集團中南股份煉鋼廠(chǎng)LF爐聲吶輔助智能電極調節系統完成升級改造后,通過(guò)近兩個(gè)月的使用,取得降本增效良好效果,噸鋼可降電耗2.95千瓦時(shí),噸鋼降電耗6.8%,一年可實(shí)現降成本100多萬(wàn)元。
升級改造前,煉鋼廠(chǎng)一、二工序6座精煉爐電極調節采用恒阻抗控制技術(shù),雖然恒阻抗控制解決了前一代恒電流控制的不穩定問(wèn)題,但不能夠識別鋼水液面渣層厚度,無(wú)法主動(dòng)去調節電極升降,導致埋弧效果不好,冶煉過(guò)程中噪音大,無(wú)法保證電極調節的升溫效率。精煉爐電極升降液壓比例閥更換、機械系統特性改變、液壓油特性改變等,導致系統控制參數逐漸與系統不再處于最佳匹配狀態(tài),冶煉效果逐漸變差。同時(shí),送電前期埋弧不穩造成空氣中氮電離進(jìn)入鋼水中造成精煉工序增N,而控制N含量也是優(yōu)特鋼重點(diǎn)管控指標,降低N含量對于目前鋼種來(lái)說(shuō)可以提高質(zhì)量穩定性。
改造是在煉鋼廠(chǎng)3號和4號精煉爐各安裝一套煉鋼廠(chǎng)聲吶輔助智能電極調節系統,涉及設備安裝、電纜敷設及操作室內模型與操作計算機安裝等工作,安裝完成后進(jìn)行相應的調試。施工在精煉爐檢修期間完成,需要24小時(shí)完成安裝調試,生產(chǎn)進(jìn)行參數優(yōu)化,參數優(yōu)化期間不影響正常的生產(chǎn)。
煉鋼廠(chǎng)聲吶輔助智能電極調節系統升級改造后,增加聲吶系統,可鑒別電弧長(cháng)度是否大于渣層厚度從而主動(dòng)降低弧長(cháng),高效埋弧,達到節能目的;同時(shí)液壓系統參數智能匹配,可確保系統控制參數始終與現場(chǎng)實(shí)際升降特性匹配,使系統始終處在最佳工作狀態(tài)。
經(jīng)統計,煉鋼廠(chǎng)LF爐聲吶輔助智能電極調節系統升級改造后,噸鋼降電耗6.8%,可實(shí)現年降本100多萬(wàn)元,同時(shí)還可降低冶煉環(huán)境噪音、延長(cháng)設備使用壽命、降低工人勞動(dòng)強度等。(黃寶華)