9月,寶武集團中南股份軋材廠(chǎng)板材工序能源消耗21.924千克標煤/噸,較歷史最好水平再降0.261千克標煤/噸,工序能耗連續6個(gè)月領(lǐng)跑全國同行。
中南股份軋材廠(chǎng)板材工序以班組為單位,將指標任務(wù)層層分解,細化到崗位、到個(gè)人,壓緊壓實(shí)責任,對混合煤氣熱值進(jìn)行日跟蹤,異常情況及時(shí)做好協(xié)同工作;細化電耗數據跟蹤明細,分小時(shí)、分區域跟蹤電耗趨勢,對電耗異常情況及時(shí)進(jìn)行分析并有針對性制定措施督促落地;作業(yè)區管理人員每天半日現場(chǎng)巡檢,做到問(wèn)題及時(shí)發(fā)現及時(shí)反饋及時(shí)解決,對發(fā)現問(wèn)題落實(shí)考核制度。作業(yè)區制定現場(chǎng)設備的日常節電管控細則及液壓站標準停機時(shí)間表,定期檢查實(shí)施情況,減少風(fēng)機、電機、空調等設備檢修時(shí)間造成的能源浪費;科學(xué)組織生產(chǎn),合理安排停爐停機時(shí)間,充分利用班中換輥、待溫時(shí)間做好設備緊固、潤滑工作,保障設備正常運行,減少非計劃停機時(shí)間,提高生產(chǎn)效率。
加熱爐煤氣消耗在板材工序能耗指標中占比最大,要降低工序能耗成本,實(shí)現指標提升,首先要降低煤氣消耗。作業(yè)區協(xié)同科室成立攻關(guān)小組,多措并舉實(shí)施技術(shù)改造:一是利用年修,將板材1號爐的冷卻水系統改為汽化冷卻,水梁冷卻余熱得到有效回收,不僅減少爐內熱量損失,提升了加熱質(zhì)量,月產(chǎn)汽量高達5550噸,影響工序能耗下降6.15千克標煤/噸;二是利用定期的停爐時(shí)間,更換2號爐蓄熱式燒嘴的蜂窩體,提升高爐煤氣燃燒溫度;三是在高爐煤氣總管快切閥前后各安裝一臺排水器,改善高爐煤氣的質(zhì)量,減少進(jìn)入蓄熱室燒嘴煤氣的含水量,促進(jìn)蓄熱體的使用壽命,提升爐膛溫度,節約燃料。經(jīng)過(guò)一列有效措施的實(shí)施,板材工序的煤氣單耗下降0.25吉焦/噸,折合工耗8.53千克標煤/噸,同比降幅32.43%。(陳立新 李麗瑩 潘霞麗)