重慶鋼鐵軋鋼廠(chǎng)認真落實(shí)“四化”“四有”要求,深入踐行算賬經(jīng)營(yíng)理念,通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新,不斷探索降本增效新點(diǎn)子,用實(shí)際行動(dòng)深化算賬經(jīng)營(yíng)并取得實(shí)效。
熱卷產(chǎn)線(xiàn)的行車(chē)主起升聯(lián)軸器頻繁出現故障,導致生產(chǎn)效率降低,維修成本增加,嚴重影響行車(chē)的正常吊運生產(chǎn)。對此,行車(chē)作業(yè)區成立攻關(guān)小組,針對此問(wèn)題展開(kāi)攻關(guān),攻關(guān)小組通過(guò)對不同的班次、作業(yè)類(lèi)別以及吊運負荷統計,梳理設備運行情況記錄,為后續的改造方案提供數據支撐。同時(shí)與行車(chē)設備廠(chǎng)家取得聯(lián)系,參考同行業(yè)設備適用類(lèi)型,制定了聯(lián)軸器改造方案——改造聯(lián)軸器密封圈,并結合特種設備國家相關(guān)安全標準規范,對方案進(jìn)行了合規性評價(jià)。
方案確定后,攻關(guān)小組根據方案對聯(lián)軸器的密封位置進(jìn)行改造,通過(guò)對聯(lián)軸器進(jìn)行切割、打磨,確保端面與新的密封圈進(jìn)行有效貼合。小組成員通過(guò)挑選材料、測量、裁剪、打磨,自發(fā)制作新的密封圈。在小組成員的共同努力下,新的密封圈及各零部件成功安裝到位。該改造可使傳動(dòng)軸軸向力作用在密封圈上,密封不受力,能有效減少聯(lián)軸器的脫齒現象。
改造完成后,熱卷成品區域行車(chē)主起升聯(lián)軸器的性能得到了有效提升。使用周期較改造前提升18個(gè)月,熱卷產(chǎn)線(xiàn)成品庫主車(chē)全年可減少聯(lián)軸器更換量15件,降低備件消耗4.5萬(wàn)元。同時(shí),改造后聯(lián)軸器更換檢修項目數量降低,年可節約檢修費用1萬(wàn)余元。改造后,行車(chē)吊運平均月誤時(shí)較改造前降低5小時(shí),極大地提高了生產(chǎn)效率。
目前,該聯(lián)軸器已在軋鋼廠(chǎng)進(jìn)行全區域推廣,熱卷成品同類(lèi)型聯(lián)軸器已成功推廣4臺,同時(shí)部分聯(lián)軸器已繪制全套圖紙。軋鋼廠(chǎng)將認真踐行“每一分錢(qián)都要較真,每一分鐘都不耽擱,每一個(gè)人都要擔當”的理念,持續推進(jìn)算賬經(jīng)營(yíng)、提質(zhì)增效工作,助力公司打贏(yíng)這場(chǎng)生存保衛戰。(范婷婷)