近期,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠(chǎng)通過(guò)一項450㎡燒結工序燃料破碎系統“分級”改造,一舉解決了重復破碎導致的設備負荷大、維修費用高、備件更換頻等難題,效果顯著(zhù)。
該煉鐵廠(chǎng)450㎡燒結工序燃料破碎系統生產(chǎn)線(xiàn)裝備反擊和四輥兩級破碎裝置,所有物料必須先經(jīng)反擊破碎后,再進(jìn)行四輥破碎,最終方能達到工藝控制要求,使燒結燃料粒度控制在標準值0.5-3mm之間。但該廠(chǎng)因最初設計缺陷,破碎前無(wú)燃料粒度分級設施,造成破碎前符合燒結燃料粒度控制標準的粒級占20-30%,導致標準粒級出現重復破碎,極不利用生產(chǎn)工藝控制。
針對以上問(wèn)題,該煉鐵廠(chǎng)技術(shù)人員研究探討后,決定一方面拆除雙反擊式破碎機給料膠帶運輸機,平臺上增設一臺雙層振動(dòng)篩,另一方面通過(guò)振動(dòng)漏斗、電液插板閥連接振動(dòng)篩與燃料倉,采用振動(dòng)給料機連接振動(dòng)篩與雙反擊式破碎機。安裝調試正常后,燃料破碎前先經(jīng)過(guò)雙層篩分級,15mm以上粒級進(jìn)入雙反擊式破碎機破碎,3-15mm粒級通過(guò)增設工藝溜槽直接進(jìn)入四輥破碎機破碎,3mm以下粒級通過(guò)工藝溜槽、運輸膠帶連接直接進(jìn)入成品皮帶。
改造后,不僅完全避免了重復破碎,減輕了設備運行負荷,而且使破碎四輥下輥子壽命延長(cháng)3個(gè)月,備件及維修費用大大降低,年可為該企業(yè)創(chuàng )效43萬(wàn)元。