“每次就差那么一點(diǎn),就差那么一兩分鐘,就能保證生產(chǎn)的連續?!闭勂鸶脑旒訜釥t剔坯輥道的初衷,該廠(chǎng)熱軋作業(yè)區機械責任工程師李建龍顯得有些激動(dòng),CSP產(chǎn)線(xiàn)最大的優(yōu)勢是流程緊湊、速度快、產(chǎn)量高,從鋼水到熱軋卷材最多不超過(guò)30分鐘,但對生產(chǎn)中間環(huán)節的控制要求苛刻,尤其是熱軋加熱爐爐距緩沖時(shí)間非常緊張,只給軋機換輥留下約20分鐘時(shí)間。若軋機區域發(fā)生各類(lèi)生產(chǎn)、設備事故,排查處理時(shí)間一旦超過(guò)爐距緩沖時(shí)間,就會(huì )直接導致連鑄機非計劃停澆。
“非計劃停澆就意味著(zhù)冶煉好的鋼水要重新回爐,澆鑄在中包內的鋼水變成廢鋼,重新澆鑄開(kāi)澆要2.5小時(shí)到3個(gè)小時(shí),整個(gè)生產(chǎn)秩序都被打亂了?!崩罱堃贿吥霉P在紙上算著(zhù),一邊與記者比劃,“造成的損失無(wú)法估算,現在鐵水本來(lái)就緊張,好不容易爭取到的鐵水,讓我們自己給干停了,絕對不行?!?/p>
能多爭取故障排查處理時(shí)間,讓檢修水平再高一點(diǎn),速度快一點(diǎn),一直是李建龍等技術(shù)人員的心愿。軋機對設備精度的要求非常高,在20分鐘那么短的時(shí)間內,機械設備精度要控制到0.1毫米,電氣檢測精度要達到0.001毫米,設備動(dòng)作響應速度要按毫秒控制,這每一個(gè)0.1,0.001,每一分每一秒,對當時(shí)正在搶修的每一名職工、每一名技術(shù)人員來(lái)說(shuō),都是無(wú)形的壓力和極大的挑戰。
為解決困擾多年的難題,碳鋼薄板廠(chǎng)熱軋作業(yè)區技術(shù)人員跑遍了國內所有擁有CSP產(chǎn)線(xiàn)的鋼廠(chǎng),但都沒(méi)有找到切實(shí)可行的辦法,之后只能找設計院設計。設計方案出來(lái)了,但報價(jià)高達1000萬(wàn)元以上。沒(méi)有任何經(jīng)驗可借鑒,找別人干費用又高,怎么辦?
“難題必須要解決,咱自己干!”設備檢修“大拿”李建龍當仁不讓。憑借多年的設備管理經(jīng)驗,他帶著(zhù)10名年輕技術(shù)人員開(kāi)始了熱軋加熱爐剔坯輥道改造之路。為了節省外委費用,除了土建施工,李建龍他們11人包攬了所有的活。繪圖紙、設備制造、設備安裝……5個(gè)多月努力,他們成功設計制造了一套滿(mǎn)足現場(chǎng)使用要求的專(zhuān)用板坯夾鉗,可以直接對剔廢后的高溫板坯進(jìn)行吊運下線(xiàn),并且在加熱爐剔廢輥道上安裝一套自動(dòng)火焰切割車(chē)。該切割車(chē)可以快速對各種規格的剔廢板坯進(jìn)行自動(dòng)切割,滿(mǎn)足加熱爐天車(chē)吊運的要求。改造后的剔坯輥道終于達到了延長(cháng)緩沖時(shí)間的目的。
一個(gè)“咱自己干”,便解決了CSP產(chǎn)線(xiàn)軋機區域設備故障檢修時(shí)間短的行業(yè)難題,同時(shí)也增添了李建龍團隊依靠自己、依靠創(chuàng )新解決現場(chǎng)難題的信心和決心,也為企業(yè)“提質(zhì)增效、轉型升級”攻堅行動(dòng)增添了活力和動(dòng)力。