中國冶金報社
記者 夏杰生 報道
2月10日,隨著(zhù)第一爐鐵水奔涌而出,津西鋼鐵股份有限公司5#高爐正式開(kāi)爐復產(chǎn)。該高爐檢修工程由聯(lián)合榮大總包。
津西股份5#高爐檢修完成后,該高爐沒(méi)有經(jīng)過(guò)烘爐,就開(kāi)始帶風(fēng)裝料,整個(gè)過(guò)程爐況平穩運行,各項指標穩步提升。津西股份首次采用機械手噴涂、無(wú)須烘爐即可安全開(kāi)爐,為高爐開(kāi)爐提供了新方式。
立竿見(jiàn)影 快速達產(chǎn)
該高爐設計有2個(gè)鐵口、20個(gè)風(fēng)口,配套3座頂燃式熱風(fēng)爐。2024年10月30日,該高爐經(jīng)大修、技改后開(kāi)爐投產(chǎn)。但改造后該高爐爐腹角超出正常范圍,達到了83.49°,造成爐型不合理、高爐渣皮不穩定且爐墻易結厚,高爐運行指標十分不穩定。為此,津西股份決定采用噴涂工藝,重塑爐型。
為了進(jìn)行此次高爐噴涂作業(yè),2月6日12時(shí)08分-13時(shí)12分,該高爐進(jìn)行了休風(fēng)處理、打水作業(yè);13時(shí)12分送風(fēng)后,開(kāi)始打水降料面;次日4時(shí)15分休風(fēng)完畢,共歷時(shí)15小時(shí)3分鐘。整個(gè)過(guò)程煤氣全回收時(shí)長(cháng)為11小時(shí)33分鐘、打水量為792.56噸、消耗風(fēng)量為124.59萬(wàn)立方米,料面成功降至風(fēng)口平面。
2月8日17時(shí),該高爐噴涂作業(yè)完畢,爐腹至爐身采用機械手噴涂、噴涂,總量140噸的噴涂料僅用不到24小時(shí)就完成噴涂。22時(shí),噴涂料清理完畢、爐前專(zhuān)業(yè)氧槍插好;24時(shí),送風(fēng)裝置安裝完畢。
靜置4小時(shí)后,2月9日4時(shí),該高爐開(kāi)始靜態(tài)裝料,此時(shí)爐頂溫度72℃。6時(shí)16分,該高爐點(diǎn)火開(kāi)爐送風(fēng),6時(shí)35分風(fēng)口全亮,9時(shí)05分引氣成功,此時(shí)爐頂溫度84℃。15時(shí)20分撥出氧槍?zhuān)F順利流出,流動(dòng)性良好,物理熱充足。
送風(fēng)后,16小時(shí)開(kāi)始噴煤、富氧鼓風(fēng);19小時(shí)開(kāi)始逐步打開(kāi)堵的風(fēng)口增加風(fēng)量;28小時(shí)全部風(fēng)口開(kāi)始投入使用;30小時(shí)雙鐵口開(kāi)始出鐵;34小時(shí)TRT發(fā)電機組開(kāi)始運行。這個(gè)過(guò)程,高爐爐況穩定順行,2月10日日產(chǎn)量達到1665.24噸。

圖為聯(lián)合榮大員工正在對津西股份5#高爐進(jìn)行熱態(tài)在線(xiàn)噴注。
操作制度 科學(xué)合理
在檢修工程進(jìn)行中,經(jīng)過(guò)開(kāi)爐配料、裝料、基本制度的制訂過(guò)程后,供需雙方將開(kāi)爐焦比選擇2.7t/tte。正常配料結構為燒結礦、球團、塊礦、錳礦,比例分別為82%、5%、9%、4%。因本地球團鈦含量高,不利于鐵水流動(dòng)性,只配加5%球團。設定的鐵水錳含量為1.2%,因此配料中加入4%的錳礦。正常配料中添加螢石和硅石,用于改善渣鐵流動(dòng)性,防止開(kāi)爐初期因堿度過(guò)高、渣鐵流動(dòng)性差影響開(kāi)爐進(jìn)程。
經(jīng)過(guò)對開(kāi)爐料參數設定、開(kāi)爐操作等流程,進(jìn)入送風(fēng)環(huán)節。2月9日6時(shí)16分,操作人員點(diǎn)火開(kāi)爐送風(fēng),堵6個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)面積0.1263㎡,風(fēng)量按照正常單風(fēng)口量程的80%控制。因為沒(méi)有烘爐,根據實(shí)際情況用時(shí)5小時(shí)將負荷料的料線(xiàn)裝至了5米。料線(xiàn)深、停爐時(shí)間短、風(fēng)量小,軟熔帶處在形成過(guò)程,因此在壓量關(guān)系上體現并不明顯。5號爐開(kāi)爐全過(guò)程爐況保持穩定運行,未出現塌料、滑料現象。
開(kāi)爐后,在加熱制度調整方面,技術(shù)人員做了3方面工作:一是入爐料延續開(kāi)爐料最后一組料的結構不變,基于入爐風(fēng)量與焦炭負荷相適應的原則,伴隨風(fēng)口加風(fēng)進(jìn)程,操作上同步增加焦炭負荷。二是快速降硅,開(kāi)爐第一次生鐵含硅1.73%,與設定1.71%基本相符,渣鐵物理熱充足,含硫0.086%,含錳1.52%。為減輕爐前勞動(dòng)強度和加風(fēng)提頂壓強化冶煉,快速降低生鐵含硅量至0.4%。三是送風(fēng)后16個(gè)小時(shí)開(kāi)始噴煤富氧,以活躍爐缸、塑造爐型、降低焦比,減少了對風(fēng)溫和負荷的依賴(lài)。
檢修成果 供需滿(mǎn)意
對此次5#高爐檢修工程順利開(kāi)爐達產(chǎn),津西股份給予了高度評價(jià)。供需雙方認為本次檢修工程有幾方面的經(jīng)驗值得總結。
一是首次出鐵正常后,應及時(shí)開(kāi)風(fēng)口負荷,加快高爐冶煉進(jìn)程。因爐前水渣溝下鐵、爐型不合理等因素影響,在恢復過(guò)程操作過(guò)于慎重,加負荷降硅速度緩慢。
二是開(kāi)爐料空焦不配加錳礦,配加菱鎂石提高爐渣鎂鋁比。負荷料螢石和錳礦的合理使用,保證了渣鐵流動(dòng)性,減輕了爐前工作量。
三是爐腹、爐身用機械手噴涂,不烘爐開(kāi)爐成功,說(shuō)明聯(lián)合榮大各項開(kāi)爐參數設定的準確性,烘爐準備工作扎實(shí)。
四是開(kāi)爐達產(chǎn)是一個(gè)系統的工程,需要多部門(mén)協(xié)同,各部門(mén)的溝通與協(xié)調是快速達產(chǎn)的必備因素。
據悉,該高爐檢修項目既對高爐本體進(jìn)行了高標準修復,又根據國家環(huán)保等要求進(jìn)行了一系列節能環(huán)保改造,使該高爐后續生產(chǎn)運行能更智能、綠色、經(jīng)濟、高效,將對津西股份高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

圖為津西股份5#高爐爐型恢復后的效果。