元月份,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠(chǎng)在各級“三會(huì )”精神指引下,全面落實(shí)公司決策部署,全體干部員工齊心協(xié)力、通力協(xié)作,全員鏖戰疫情、科學(xué)組織生產(chǎn),統籌兼顧,推進(jìn)各項工作實(shí)現新突破。元月份,煉鋼廠(chǎng)鋼鐵料消耗完成公司下達的計劃目標,較去年12月份降低6.7kg/t;分廠(chǎng)鑄坯合格率達到100%;轉爐14個(gè)班組全月實(shí)現鋼水合格率100%。
抓住關(guān)鍵指標的“牛鼻子”
為確保順利實(shí)現元月開(kāi)門(mén)紅,煉鋼廠(chǎng)緊緊抓住關(guān)鍵技術(shù)指標提升的“牛鼻子”,采取多項措施提高鋼水合格率,降低鋼鐵料消耗,通過(guò)規范渣料加入量,提高含鐵原料配加量,提高石灰利用率,提升前期化渣脫磷效果;規范人員操作,降低石灰石配加量,降低渣料消耗,同時(shí)激勵轉爐加大塊鐵及鋼筋頭配加量,不斷降低鋼鐵料消耗,提高鋼水合格率。
戰勝制約質(zhì)量的“攔路虎”
針對制約連鑄鑄坯合格率的瓶頸問(wèn)題,煉鋼廠(chǎng)組織質(zhì)量提升QC課題小組,通過(guò)優(yōu)化Q195鋼種的硅鈣合金、純鋁的加入順序及比例,強化硅鈣合金的脫氧作用,合理控制鋼水中的鋁含量;修訂完善連鑄工序溫度、拉速及二冷配水標準,不斷改善水質(zhì),經(jīng)過(guò)檢修徹底根除了二冷水、噴淋管變形,管道及噴嘴堵塞等問(wèn)題。同時(shí),規范人員標準化操作,班中定時(shí)、定點(diǎn)、定人對設備進(jìn)行點(diǎn)檢,保證設備正常運行、人員精心操作,提升了鑄坯合格率。
發(fā)動(dòng)提質(zhì)增效的“新引擎”
為提高生產(chǎn)效率,凸顯120噸轉爐低成本優(yōu)勢,煉鋼廠(chǎng)通過(guò)細化生產(chǎn)工序時(shí)間,制定工序時(shí)間標準和冶煉周期標準,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,采用高氧壓操作工藝,縮短冶煉時(shí)間,使新區生產(chǎn)效率實(shí)現新突破。同時(shí),加快智能煉鋼推進(jìn)步伐,在4#連鑄及5#轉爐試驗自動(dòng)化推鋼和自動(dòng)化煉鋼項目,使智能煉鋼和智能出坯兩大科研項目取得重大突破。(劉海瑞 劉馳)