近期,陜鋼龍鋼公司順利完成八萬(wàn)m3轉爐煤氣柜大修項目,實(shí)現了全國首例“雙柜并列切換運行”技術(shù)。
謀定快動(dòng)——“單系統 雙回收”為生產(chǎn)保駕護航
檢修前夕,該公司高度重視八萬(wàn)煤氣柜大修項目,提出了大修期間轉爐煤氣“零放散”要求。該項目主要目的是為了解決煤氣柜底生銹滲水的現象,因停氣檢修會(huì )造成煉鋼老區轉爐煤氣大量放散,同時(shí)也會(huì )對用氣單位造成供需不足,影響公司生產(chǎn)運行。對此該單位創(chuàng )新提出了《煤氣供應平衡應用方案》,并完成十萬(wàn)新增加壓機的安裝與八萬(wàn)、十萬(wàn)煤氣柜管道聯(lián)通工作。3月5日,八萬(wàn)煤氣柜大修正式開(kāi)始,同步啟動(dòng)“單系統 雙回收”運行模式,即由之前的八萬(wàn)煤氣柜、十萬(wàn)煤氣柜分別獨立回收、輸送煉鋼老區、新區轉爐煤氣變?yōu)橛墒f(wàn)煤氣柜全部回收且進(jìn)行外送,避免檢修放散,保證供應平衡,直至大修結束,“單系統”運行平穩順暢。
深挖潛能——“抓改造 破瓶頸 ”精益求精
本著(zhù)“守正出奇 創(chuàng )新賦能”的要求,該單位壓實(shí)責任,扛起擔子,從本職抓起,取消對氣柜底部更換鋼板的計劃,實(shí)施氣柜底部高精度防腐處理方案,成功解決了八萬(wàn)煤氣柜生銹滲水問(wèn)題,消除了氣柜運行安全風(fēng)險;同時(shí)該單位深挖潛能,不斷創(chuàng )新,完成了煤氣加壓機轉子“三元流”改造項目,解決了送氣難問(wèn)題,并大膽嘗試,對柜前2#閥門(mén)進(jìn)行升級,實(shí)現自動(dòng)控制,成功實(shí)現了煤氣系統“雙柜并列切換運行”的獨特運行模式,可在生產(chǎn)過(guò)程中,不停氣不停產(chǎn),根據工藝要求,自動(dòng)切換,減少放散,保證供應。
追求卓越——“節成本 創(chuàng )效益”立竿見(jiàn)影
八萬(wàn)煤氣柜的大修,革新了龍鋼公司煤氣系統的檢修模式,開(kāi)辟了煤氣運行的新工藝,開(kāi)創(chuàng )了煤氣系統“單系統 雙回收”運行的先河,是全國煤氣回收領(lǐng)域的典范。據悉,該單位在大修期間,十萬(wàn)煤氣柜共計回收老區煤氣2668.6萬(wàn)m3,節約成本411.8萬(wàn)元,回收“零放散”的同時(shí),保證了運輸“全供應”,為公司實(shí)施低成本戰略和智能化建設奠定了堅實(shí)基礎。( 馮軍杰 李剛)